定州電廠含煤廢水電子絮凝處理技術(shù)應(yīng)用研究
王天偉1,孫薊光1,趙文寧1,歐群飛2,黃勇2,徐建洪2
(1.國家能源集團神華國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司,河北定州,073000;2.成都飛創(chuàng)科技有限公司,四川成都,610000)
摘要:河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司將二期化學(xué)系統(tǒng)的樹脂廢液匯入含煤廢水沉淀池,大量處理化學(xué)樹脂廢液,導(dǎo)致原有的含煤廢水加藥處理系統(tǒng)淤堵,制水效率下降,增加運行人員的工作強度,并且經(jīng)常出現(xiàn)由于出水不及時導(dǎo)致沉淀池溢水等現(xiàn)象。為了有效解決這個難題,河北國華定州電廠現(xiàn)采用電子絮凝技術(shù)對含有廢舊樹脂殘液的含煤廢水進行處理,有效解決了含煤廢水系統(tǒng)於堵的問題,提高了回水利用率,全自動運行,自動化水平高,無需加藥,運行成本低,彌補了國內(nèi)電子絮凝技術(shù)在處理樹脂殘液方面的空白,其成功經(jīng)驗可以在國內(nèi)外類似含有樹脂殘液的污水處理系統(tǒng)中進行推廣。
關(guān)鍵詞:含煤廢水;樹脂殘液;電子絮凝;處理工藝。
河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司原有的兩套加藥絮凝、斜板集聚、砂濾過濾的含煤廢水處理系統(tǒng)已經(jīng)運行13年。長期循環(huán)加藥,導(dǎo)致設(shè)備老化,藥劑的絮凝效率下降,水質(zhì)波動較大。自2009年二期設(shè)備投運后,又將二期化學(xué)系統(tǒng)的樹脂廢液匯入含煤廢水沉淀池,導(dǎo)致進入系統(tǒng)的總量大于輸煤系統(tǒng)的消耗,尤其是樹脂殘液易導(dǎo)致過濾砂箱淤堵,造成系統(tǒng)反沖洗頻次增加、設(shè)備運行時間加長;在含煤廢水循環(huán)運行條件下,大量消耗的助凝劑、混凝劑長期累積影響,會使得水質(zhì)pH值升高,增加管道銹蝕、泄漏的幾率;同時大量處理化學(xué)樹脂廢液,導(dǎo)致原有的系統(tǒng)淤堵,制水效率下降,不僅會增加運行人員的工作強度,也會誘發(fā)由于出水不及時導(dǎo)致的沉淀池溢水。為消除由此導(dǎo)致的隱患,現(xiàn)采用電子絮凝技術(shù)對含有廢舊樹脂殘液的含煤廢水進行處理。
1含煤廢水處理系統(tǒng)概況
河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司的含煤廢水處理水量為30m3/h,含煤廢水處理后要求達到回用標準。根據(jù)電廠的實際情況與含有廢舊樹脂殘液的含煤廢水進出水指標,整個處理工藝采用“電絮凝-離心沉淀-過濾預(yù)處理-介質(zhì)過濾”的方式進行處理,具體工藝流程如下:
圖1含煤廢水處理工藝流程圖
工藝流程說明:
含煤廢水與樹脂廢液來水在一級沉淀池匯集,水在一、二、三級沉淀池之間逐級沉淀,每級沉淀池通過溢流方式進出,通過采用這種三級沉淀方式增加了含煤廢水的停留時間,并且調(diào)節(jié)緩沖不均勻來水。煤灰和水的密度相似,自然沉降只能去除較大煤粒和可沉降懸浮物,小顆粒煤灰表面帶電荷,在水中呈現(xiàn)布朗運動,很難自然沉降。
廢水經(jīng)三級沉淀后利用煤水提升泵將水提升進電絮凝反應(yīng)器,電絮凝反應(yīng)器內(nèi)有鐵板、鋁板或鋁鐵混合極板組成的電極板,在電化學(xué)反應(yīng)的作用下,廢舊樹脂與含煤廢水的顆粒經(jīng)絮凝作用由小顆粒聚集成大的絮體,在水壓作用下與廢水一同進入離心沉淀反應(yīng)器。
離心沉淀反應(yīng)器作為一種分離分級設(shè)備,其工作原理是離心沉降。當(dāng)待分離的兩相(或三相)混合液以一定壓力進入反應(yīng)器內(nèi)后,產(chǎn)生強烈的三維橢圓型強旋轉(zhuǎn)剪切湍流運動。由于粗顆粒(或重相)與細顆粒(或輕相)之間存在著粒度差(或密度差),其受到的離心力、向心浮力、流體曳力等大小不同,受離心沉降作用,大部分粗顆粒(或重相)經(jīng)離心沉淀反應(yīng)器底部排污口排出,而大部分細顆粒(或輕相)由溢流管排出進入過濾預(yù)處理裝置,從而達到分離分級的目的。
廢水在過濾預(yù)處理裝置中進行短暫的停留后經(jīng)中間水泵將廢水提升進介質(zhì)過濾系統(tǒng)中進行深度過濾,該過濾系統(tǒng)采用精選的無煙煤、火山礫和石英砂多層濾料,當(dāng)廢水經(jīng)過濾層時,懸浮物基本被攔截吸附,保證出水水質(zhì)。介質(zhì)過濾系統(tǒng)帶有手動、壓差和時間控制反洗功能,并且在出水管裝有濁度儀,當(dāng)過濾系統(tǒng)的進出口壓差或工作時間到達設(shè)定值,系統(tǒng)開始反洗,反洗后再進行正洗,保證濾料清潔高效。經(jīng)過過濾后的水體濁度可小于10NTU,SS小于10mg/L,達到回用系統(tǒng)要求。
為了實現(xiàn)自動化控制和無人值守運行,在三級沉淀池和過濾預(yù)處理裝置處均設(shè)置有超聲波液位計,在離心沉淀反應(yīng)器下方設(shè)置有泥水界面儀。當(dāng)三級沉淀池液位達到設(shè)定高度時,自動啟動煤水提升泵,啟動電子絮凝器進行絮凝處理;當(dāng)三級沉淀池液位低于設(shè)定低液位值時,自動關(guān)閉煤水提升泵,關(guān)閉電子絮凝器供電。同理,中央控制系統(tǒng)根據(jù)過濾預(yù)處理裝置的液位對中間水泵進行自動啟??刂???刂葡到y(tǒng)還根據(jù)泥水界面儀的泥水高度來控制離心沉淀反應(yīng)器底部排污閥進行自動排污。
2主要設(shè)備特點
(1)電絮凝反應(yīng)器
本含煤廢水處理系統(tǒng)的電絮凝反應(yīng)器通過技術(shù)改良,相比傳統(tǒng)電絮凝反應(yīng)器最大的區(qū)別在于采用最先進的智能倒極技術(shù),通過實時測量陽極和陰極之間的電阻增加率,來自動控制電解電源正負極性反向時間,有效的防止了陽極鈍化,提高了電絮凝效果,避免了因水質(zhì)波動而使用同一固定反向周期的電源導(dǎo)致電絮凝效果不佳的問題。
(2)離心沉淀反應(yīng)器
離心沉淀反應(yīng)器作為一種分離分級設(shè)備,其工作原理是離心沉降。當(dāng)待分離的兩相(或三相)混合液以一定壓力進入旋流器內(nèi)后,產(chǎn)生強烈的三維橢圓型強旋轉(zhuǎn)剪切湍流運動。由于粗顆粒(或重相)與細顆粒(或輕相)之間存在著粒度差(或密度差),其受到的離心力、向心浮力、流體曳力等大小不同,受離心沉降作用,大部分粗顆粒(或重相)經(jīng)離心沉淀反應(yīng)器底部排污口排出,而大部分細顆粒(或輕相)由溢流管排出,從而達到分離分級的目的。
(3)介質(zhì)過濾器
介質(zhì)過濾器采用石英砂、無煙煤、火山礫三層組合的濾料形式,過濾系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,可以通過時間、壓差、手動的方式啟動介質(zhì)過濾器的反沖洗,系統(tǒng)內(nèi)各過濾器依次進行反沖洗,其他過濾器仍然在過濾,以保證系統(tǒng)在反沖洗過程中不中斷供水,擁有反沖洗效率高,反沖洗時間短,反沖洗時節(jié)水等優(yōu)點。
3電子絮凝技術(shù)對含有廢舊樹脂殘液的含煤廢水處理機理的理論分析
經(jīng)過對定州電廠現(xiàn)場水質(zhì)分析,發(fā)現(xiàn)含煤廢水中煤灰顆粒大小不均,粒徑在幾十微米以下的占50%,其比重與水的比重非常接近,因此大部分處于懸浮狀態(tài),單靠自然沉淀的作用,效果不明顯。廢水中的樹脂不溶于水和一般溶劑,大多數(shù)成顆粒狀,也有一些成纖維狀或粉狀,樹脂顆粒的尺寸一般在0.3~1.2mm范圍內(nèi),大部分在0.4~0.6mm之間,它們有較高的機械強度,化學(xué)性質(zhì)也很穩(wěn)定。
綜合樹脂與煤粉顆粒的物理特性,樹脂顆粒與煤灰顆粒不易于沉淀,要一同去除廢水中的這兩種物質(zhì),首先需要通過電絮凝作用,使陽極在直流電的作用下被溶蝕,產(chǎn)生鋁、鐵等離子,經(jīng)過一系列的水解、聚合及氧化過程,使廢水中的煤粉顆粒、膠體雜質(zhì)、懸浮物等凝聚成大的顆粒膠體,利用膠體的吸附作用,以及絮凝物對水中的顆粒污染物進行網(wǎng)捕或卷掃作用,使樹脂顆粒與煤灰顆粒一同置于絮凝環(huán)境中,從而更易于沉淀、分離。
4試驗與運行情況對比
4.1試驗情況
定州電廠含煤廢水小試試驗規(guī)模為100L/h,電絮凝反應(yīng)試驗在一個電解槽中進行,槽體有效容積為5L(長20cm,寬10cm,高28cm),輸入電壓為220V,離心沉淀試驗裝置一臺、過濾預(yù)處理試驗裝置一臺、過濾器試驗裝置、以及配套的煤水提升泵、pH檢測儀、過濾器提升泵等。
如表1所示,為不同的電解電流密度下所進行的電絮凝試驗后的水質(zhì)分析情況,可以看出在這四種不同的電解電流密度條件下,介質(zhì)過濾器的出口水樣濁度均為0,懸浮物小于5mg/L,優(yōu)于要求出水水質(zhì)SS<10mg/L的指標。
表1試驗情況水質(zhì)分析
4.2運行情況
定州電廠含煤廢水電絮凝處理系統(tǒng)的處理水量為30m3/h,在電解電壓160V,電解電流30A的情況下,含煤廢水電絮凝系統(tǒng)穩(wěn)定運行168小時后,現(xiàn)場設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,出水水質(zhì)良好,取水樣進行化驗分析。
表2運行情況水質(zhì)分析
如表2所示,介質(zhì)過濾器出口的濁度、色度和懸浮物相比含煤廢水原水均有很大程度的降低,各項指標達到規(guī)定的技術(shù)要求,并且對比含煤廢水原水與介質(zhì)過濾器出口的樹脂含量可以發(fā)現(xiàn),經(jīng)電子絮凝技術(shù)處理后的廢水樹脂含量大大降低,說明本系統(tǒng)的電子絮凝處理技術(shù)對含有廢舊樹脂殘液的含煤廢水的處置效果很好,成功達到預(yù)期目標。
如圖2所示,為定州電廠含煤廢水電絮凝處理系統(tǒng)運行前后的水樣對比情況,圖3為定州電廠含煤廢水現(xiàn)場運行情況。
圖2含煤廢水處理前后水樣對比
圖3定州電廠含煤廢水現(xiàn)場運行情況
5結(jié)論
通過現(xiàn)場實際運行情況可知,定州電廠通過運用電子絮凝技術(shù)對含有廢舊樹脂殘液的含煤廢水進行處理達到預(yù)期效果,經(jīng)處理后的樹脂含量大幅度減少,解決了系統(tǒng)於堵、制水效率低等問題,系統(tǒng)運行至今性能穩(wěn)定、操作可靠、自動化程度高,定州電廠的這個成功經(jīng)驗填補了國內(nèi)電子絮凝技術(shù)在處理樹脂殘液方面的空白,并可以在國內(nèi)外類似含有樹脂殘液的污水系統(tǒng)中進行推廣,具有巨大的經(jīng)濟效益與環(huán)境效益。
參考文獻
[1]楊明,火力發(fā)電廠含煤廢水處理系統(tǒng)設(shè)計,《給水排水》,2009,45(4):69-71;
[2]黃偉,火力發(fā)電廠含煤廢水處理工藝的選擇,《華電技術(shù)》,2014(7):73-74;
[3]李俊文,王晶冰,張立軍、徐華偉,高濃度一體化含煤廢水處理裝置的研究,《陜西電力》,2008,36(2):28-31;
[4]陳峰,周小龍,電絮凝在含哈密電廠中的含煤廢水處理系統(tǒng)應(yīng)用與研究,《中國科技博覽》,2016(8):63-63;
[5]朱學(xué)兵,韓東浩,徐忠明,火力發(fā)電廠含煤廢水處理及回用系統(tǒng)設(shè)計,《熱力發(fā)電》,2008,37(1):104-105。